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韶关发电厂#10机轴承振动原因分析及处理 |
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【摘要】韶关发电厂设备#10机在2004年3月18日分别发生两次满负荷运行时由于#1瓦轴振保护动作跳机的故障。通过对跳机时的异常振动和DCS记录曲线进行分析、轴承解体检查,查找并确定振动跳机的原因,制定处理方案。通过对#1、2轴承进行改造,解决了轴系失稳的问题。 【关键词】 轴承振动; 原因分析; 处理 1、 根据DCS记录对振动原因的初步分析 #10机组为东方汽轮机厂生产的300MW高中压合缸机组,#1~#4轴承均采用椭圆轴承。2001年3月投运以来,运行基本稳定。2002年12月~2003年1月,进行第一次检查性大修。近期发现在做第二组高压汽门活动试验时,#1瓦轴振有瞬间增大的现象。 DCS记录显示,3月18日上午10:39:05,机组负荷294.93MW,顺序阀进汽,#1轴振X向突增到260微米,Y向增大到238微米,轴振保护动作跳机。 跳机时#2瓦轴振2Y约145微米,2X约45微米,#3、#4瓦轴振同时略有增大;跳机时#2瓦瓦振显著增加,由正常的8微米突增到92微米,#1瓦增加的幅度小,由正常的8微米增到35微米,其余各瓦振均有增加,幅度不大。 记录曲线显示,在#1瓦轴振保护动作前的27s,即10:38:38,瓦振、轴振开始出现爬升,持续19s后,振动开始突增,8s后,轴振保护动作跳机。 运行人员反映当时运行上没有任何操作,DCS记录表明,跳机前膨胀、差胀正常,#1~#4瓦温分别为72、84、66、58℃,润滑油温39℃,油压在此之前呈现缓慢增加趋势。 第二次跳机发生在同日下午16:17:59,进汽方式已改变为单阀,负荷293MW。跳机时1X、1Y分别为332微米和310微米,比第一次跳机时大,其余各轴振略有增加;#1、#2瓦瓦振分别为54和79微米。 振动增大开始于16:17:39,15s后#1瓦轴振开始急剧增加,5s后轴振保护动作跳机。 与第一次跳机情况类似,运行上没有任何操作,高压缸膨胀、差胀正常,#1~#4瓦温分别为70、83、69、60℃,润滑油温41.6℃。 DCS曲线表明,两次跳机前主蒸汽温度、压力十分稳定,但再热汽压有微量增加的趋势。 由于缺少跳机时#1、2瓦振、轴振的频谱记录和间隙电压数据,尚无法对当时异常振动的性质给出准确定论,但从两次跳机前振动发展的速率看,高中压转子的这种振动应该是轴系失稳。 这里,首先可以排除TSI监测系统故障,因为振动异常同时出现在几乎所有的振动测点,各测点最大振动量值不同,而且上下午分别发生两次,3300系统如果存在故障只可能一块板卡的两个通道同时发生问题,不可能出现18日这样的情况。这也就是说,当时#10机组的跳机确实是振动过大造成的。 一般情况下,运行机组振动出现突发性增大有三个可能的原因,即转动部件飞脱、轴系失稳、动静碰磨。 如果发生叶片、围带等转动部件飞脱,振动会阶跃增加到一个固定值,其后不会恢复。#10机的问题显然不在于此,因为如是这样,第二次启机刚到3000rpm就会出现振动异常。 机组正常运行中发生动静碰磨也会引起振动增大,多数情况振动缓慢增大,少数情况振动急剧增大,这时通常伴随有运行操作或膨胀、差胀的异常;调门开度的变化也会造成轴颈和转子位置变化,进而引起碰磨。 第三种引起突发性振动的原因是轴系失稳,有两种失稳形式,一种是油膜振荡,另一种是汽流激振。 汽流激振的主要特征:一是振动的增大受运行参数的影响明显,如负荷,振幅的增大呈突发性;二是应该出现较大量值的低频分量,频率为转子的第一阶固有频率;油膜振荡可以发生在变转速情况下,也可以发生在定速运行时。 区别碰磨和失稳的关键判据是大振动的频率成分,但#10机组缺少这样的数据。 对振动原因可以排除转子热弯曲和中心孔进油。 结合上述DCS记录,同时考虑到: (1) 当时运行没有任何操作,外界没有挠动; (2) 机组跳机后随转速下降时#1瓦轴振迅速减小; |
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