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彭文军 彭勤俭 (新余钢铁公司烧结厂)
摘要
本文对烧结机机头电除尘器在使用过程中暴露的缺陷进行了分析,针对其缺陷制定了解决的方法.
关键词 烧结机 电除尘 缺陷 分析
电除尘器应用于水泥、电厂、煤炭、冶金等行业。在烧结厂主要用于烧结机机尾收尘及原料、燃料的破碎及系统收尘。用于烧结机机头是20世纪80年代才开始。新钢公司烧结厂是在2001年应用于115㎡烧结机机头。2004年又应用于180㎡烧结机机头。经几年的使用和实践,我们发现机头电除尘器存在很多工艺缺陷。对烧结生产和设备造成了影响。 大家知道,不同的除尘介质需选用不同种类的除尘设备,对介质的浓度与颗粒的大小等需采用不同的除尘手段。随着环境保护的要求越来越高,工厂、企业环保意识不断加强,环保设备的投入不断加大,各种效率高的除尘设备将不断淘汰效率低的 除尘设备。其中,电除尘应用于烧结机头仍存在很多的缺陷,需要进一步地探索、改进。
1烧结机机头电除尘与多管除尘设备对比
从对比可以看出,电除尘器的除尘效率高,其它指标均不如多管除尘,但电除尘器的这一优点,也正适合当今环境保护的要求,也是发展的需要。
2使用过程中的缺陷
烧结生产过程中,工艺结构取决于原燃料结构,工艺的变化对电除尘影响很大,而电除尘对除尘介质有一定的要求。烧结机头除尘介质成分复杂,含有大量的水分及各种易燃、有害物质和气体。比如煤粉、焦粉、石灰、矿粉、CO、CO2、机械油等。这些物质在抽风机作用下,通过电场极板收集落于灰斗中,很容易板结成块,不能及时排出,导致卸灰阀堵死,灰斗灰满至电场造成电场短路,除尘失效。甚至在高温或明火作用下燃烧,造成电场极板、极线变形。
3原因分析
180㎡电除尘2001年7月投入使用,260㎡电除尘器2004年8月投入使用。经过多次处理灰斗结块及内部燃烧,我们观察总结有以下几个原因:
1) 电除尘设备不能完全(充分)满足烧结厂烧结工艺结构,不适合我厂机头除尘。因为电除尘对粉尘介质有一定的要求,而机头除尘介质中,负压抽风中带有混合料中大量的水分,烧结粉尘遇水黏结成块。
2) 设备操作及参数控制不到位,其表现为废气温度的影响。烧结过程中,点火温度,烧结速度,对废气温度的影响很大,烧结速度过快,废气温度就偏低,影响气化;烧结速度过慢废气温度高,影响抽风机,同时造成除尘介质中某些成分发生物理、化学反应燃烧生成其它化合物。
3) 电除尘器密封状态不好,在负压条件下,抽入空气,使除尘介质中助燃气体增加,为燃烧和除尘介质化学反应提供条件。
4) 原料含油量高。在各种配矿原料中,铁屑及部分精粉中含有较多的油性物质。在烧结过程中,部分没有完全燃烧的物质混合在粉尘中经抽风带入电除尘器。这些物质在一定的温度条件下发生燃烧转而结成坚实的块状。
5) 原料结构及质量的原因。对除尘灰块的取样分析表明,其中含有较高的CaO、MgO、S、K2O、Na2O等物质。这些物质在高温、抽风状态下,失去水分,很容易结块或发生一系列物理化学反应,生成固态物质。特别是生石灰的影响,它用量大,在消化不好的情况下不能在烧结过程中完全转化成烧结矿,部分被抽入除尘器中受温度烘烤结块或生成其它固相物质。 |